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      較早公告: 在工業生產中液壓系統作為重要的動力傳輸和控制手段,廣泛應用于各種機械設備中。其中,Vickers柱塞泵作為液壓系統的核心部件之一,以其性能和可靠性,為高壓液壓系統的穩定運行提供了堅實保障,確保工業生產的高效性。高性能特點Vickers柱塞泵以其高效、穩定的性能而wen名于世。它通過柱塞的往復運動將機械能轉化為液壓能,能夠產生高壓力和大流量的液壓油,滿足各種工業設備對液壓動力的需求。這種泵的設計采用了先進的密封技術和精密的制造工藝,確保在高壓運行下的密封性和耐用性。高壓液壓系統的穩定運行在高壓液壓
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      MOOG電液伺服閥的常見故障分析
      點擊次數:2768 更新時間:2015-01-19

      MOOG電液伺服閥的常見故障分析
      一、電液伺服閥的常見故障
      1)力矩馬達部分
        a.線圈斷線:引起閥不動,無電流。
        b.銜鐵卡住或受到限位:原因是工作氣隙內有雜物,引起閥門不動作。
        c.球頭磨損或脫落:原因是磨損,引起伺服閥性能下降,不穩定,頻繁調整。
        d.緊固件松動:原因是振動,固定螺絲松動等,引起零偏增大。
        e.彈簧管疲勞:原因是疲勞,引起系統迅速失效,伺服閥逐漸產生振動,系統震蕩,嚴重的管路也振動。
        f.反饋桿彎曲:疲勞或人為損壞,引起閥不能正常工作,零偏大,控制電流可能到zui大。
      2)噴嘴擋板部分
        a.噴嘴或節流孔局部或全部堵塞:原因是油液污染。引起頻響下降,分辨降率低,嚴重的引起系統不穩定。
        b.濾芯堵塞:原因是油液污染。引起頻響下降,分辨率降低嚴重的引起系統擺動。
      3)滑閥放大器部分
        a.刃邊磨損:原因是磨損,引起泄露,流體噪聲大,零偏大,系統不穩定。
        b.徑向濾芯磨損:原因是磨損。引起泄露增大,零偏增大,增益下降。
        c.滑閥卡滯:原因是油液污染,滑閥變形。引起波形失真,卡死。
      4)其他部分
          密封件老化:壽命已到或油液不符。引起閥內外滲油,可導致伺服閥堵塞。
      MOOG電液伺服閥的常見故障分析
      二、
      電液調節系統有電液伺服閥故障引起的常見故障
      1)油動機拒動
          在機組啟動前做閥門傳動試驗時,有時出現個別油動機不動的現象,在排除控制信號故障的前提下,造成上述現象的主要原因是電液伺服閥卡澀。盡管在機組啟動前已進行油循環且油質化驗也合格,但由于系統中的各個死角是未知不可能*循環沖洗,所以一些顆粒可能在伺服閥動作過程中卡澀伺服閥。
      2)汽門突然失控
          在機組運行過程中,有時在控制指令不變的情況下,汽門突然全開或全關,造成上述現象的主要原因是電液伺服閥堵塞。主要是油中的臟物堵塞伺服閥的噴嘴擋板處,造成伺服閥突然向一個方向動作,導致油動機向一個方向運動到極限未知,使汽門失去控制。
      3)氣門擺動
          氣門擺動是較常見的故障現象,在排除控制信號故障的前提下,伺服閥工作不穩定是主要原因。伺服閥的內漏大,分辨率大和零區不穩定,均可能引起電調系統的擺動。伺服閥的分辨率增大,是伺服閥不能很快響應控制系統的指令,容易引起系統的超調,導致系統在一定范圍內不停調整,造成氣門擺動。伺服閥閥口磨損,不但引起伺服閥泄露增大,而且會引起伺服閥零區不穩定,使伺服閥長期處于調整狀態,嚴重時會引起氣門擺動。
      MOOG電液伺服閥的常見故障分析
      4)油動機遲緩率大
          造成此現象的原因很多,伺服閥的流量增益低,壓力增益低以及伺服閥濾芯堵塞引起伺服閥分辨率過大等,都可能增大油動機遲緩率。解決辦法是嚴格控制燃燒油質,定期檢查伺服閥。
      5)  油動機關不到位
          在控制信號和機械部分沒有問題的前提下,造成油動機關不到位的主要原因為伺服閥的零偏不對。
      MOOG電液伺服閥的常見故障分析

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